当年那台德国盾构机,修要100万,不修又怕出事,结果中国工程师拆开一看——根本不是小毛病,是设计上的硬伤。2个亿都不值,干脆拆了。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 上世纪90年代末,广州地铁2号线施工正紧锣密鼓,工地上那台从德国进口的盾构机却突然“罢工”,这可是当时花大价钱买来的宝贝,一旦停摆整个工程都得停滞,施工队急得像热锅上的蚂蚁,赶紧联系德国厂家过来维修。 没成想,德国工程师看完故障后,直接报出100万的维修费,还撂下话说是小毛病,修完就能正常运转,可这100万在当时可不是小数目,抵得上几十名工人好几年的工资,施工队犯了难,修吧成本太高,不修又怕设备出更大事故。 就在大家左右为难的时候,队里的中国工程师站了出来,说与其花冤枉钱,不如咱们自己拆开看看,说不定能找到问题所在,一开始还有人担心,咱们没接触过核心技术,万一拆坏了更麻烦,可事到如今也没有更好的办法。 一群中国工程师围着盾构机,小心翼翼地拆解,一点点排查故障点,这一拆可不要紧,大家都傻了眼,这根本不是德国工程师说的小毛病,而是盾构机本身设计上的硬伤,关键部位的结构不合理,就算这次修好了,以后还会频繁出问题。 后来工程师们仔细核算了一下,要是想彻底解决这个设计硬伤,需要重新改造核心部件,花费至少得几千万,再加上这台盾构机本身的损耗,就算修好了,整体价值也达不到当初购买时的零头,说白了,这台号称值2个亿的设备,其实根本不值这个价。 可能有人不知道,当年中国在盾构机领域完全受制于人,上世纪90年代修建西康铁路秦岭隧道时,我们还得花7亿天价从德国买两台二手盾构机,维修时外国工程师还拉警戒线,中国工人多看一眼都要被罚款。 那时候德国工程师的架子大得很,维修时按小时计费,时薪高达几百欧元,从下飞机就开始算钱,换个简单的零件就要几十万,更过分的是,图纸出错我们想问问,还要交1万美元的“提问费”,简直是欺负人。 也正是因为这样,当时的中国工程师心里都憋着一股劲,看着这台有设计硬伤还敢漫天要价的德国盾构机,大家一致决定,干脆拆了,与其花冤枉钱修一台“残次品”,不如把它当成研究样本,搞清楚它的构造,为我们自己造盾构机铺路。 说干就干,工程师们把盾构机彻底拆解,把每个部件都拍照、记录数据,一点点研究它的设计原理,哪怕是一个小小的零件,都反复琢磨,这段时间里,大家几乎泡在工地上,饿了就吃泡面,累了就趴在设备旁歇一会儿。 可能有人觉得,拆一台进口设备太冒险,万一被国外厂家追责怎么办,可当时的我们已经没有退路了,长期依赖进口,不仅要花大价钱,还要受气,只有掌握自己的核心技术,才能真正不受制于人,这台盾构机,就是我们逆袭的第一步。 其实这台德国盾构机的设计硬伤,并不是个例,后来我们才知道,当时德国厂家为了节省成本,在部分出口到中国的设备上,简化了核心结构,留下了安全隐患,他们就是算准了我们没有能力维修,才敢漫天要价。 这件事也给当时的中国工程机械行业敲了警钟,越来越多的工程师投入到盾构机自主研发中,没有图纸就自己画,没有技术就自己摸索,哪怕遇到再多困难,也没有放弃,就像当年拆解那台盾构机一样,一点点啃硬骨头。 功夫不负有心人,2008年,中国第一台拥有自主知识产权的复合式土压平衡盾构机“中国中铁1号”成功下线,彻底打破了国外盾构机的垄断,从那以后,中国盾构机一步步崛起,如今全球每10台盾构机,就有7台来自中国。 回想当年那台被拆解的德国盾构机,虽然它给我们带来了麻烦,却也成为了中国盾构机逆袭的“垫脚石”,它让我们明白,核心技术从来都买不来,只有靠自己的努力,才能真正实现自主自强,不再受别人的制约。 现在再提起当年的事,很多老工程师还感慨万千,那时候的条件那么艰苦,大家凭着一股不服输的劲,硬是闯出了一条属于中国的盾构之路,而当年那台被拆解的盾构机,也用另一种方式,见证了中国制造业的崛起。 信源:央视网《焦点访谈|领跑的密码 盾构机:掘进中的逆袭》、国务院国有资产监督管理委员会《从0到1再到领先,国产盾构的逆风崛起之路》、中国新闻网《国产盾构逆袭之路:已连续三年产销量世界第一》

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