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小改进做成大文章

王向鹏

在航空工业南京机电十八部试验室的车间里,作为试验室的资深试验工,李利军20年如一日扎根一线,从初入职场的青涩学徒到同事口中的“李师傅”,正如他常挂在嘴边的那句口头禅“只要脑筋动得好,办法定比困难多”,李利军在工作中善于发现问题,更善于解决问题。

从“发现问题”到“解决问题”

2006年盛夏,刚从航校毕业的李利军怀着雀跃的心情走进试验室,眼前的景象都让他的心提起来放不下。试验台管道纵横交错,老式夹具运转时发出“嘎吱”声响,几位师傅踩着铁梯子给油箱换油,汗珠顺着安全帽带往下淌。“这活儿咋这么费劲?”这个念头像种子一样在他心里扎了根。

入职第一周,李利军跟着王师傅学习燃油泵试验台操作。看到师傅们拆卸产品时,自脱式夹具的金属卡扣频繁与试验台碰撞,发出刺耳摩擦声,他忍不住提出疑问:“王师傅,这夹具不能改改吗?”王师傅擦了擦手上的油污:“这设备用了十年了,一直就这样。”

当晚,他在宿舍翻出机械设计教材,对照夹具结构图反复琢磨:“既然垂直空间不够,那就缩短连接件长度。”他想到用高强度铝合金替换钢质卡扣,既减轻重量又能减少3厘米厚度;为解决钢丝磨损问题,他在夹具内侧设计了半径5厘米的弧形凹槽,减少摩擦。

3天后,他带着画满尺寸标注的草图找到王师傅。当新夹具装上试验台时,产品提升间隙扩大到合适位置,钢丝滑动顺滑,拆卸时间从15分钟缩短到5分钟,钢丝使用寿命从1个月延长到半年,每年直接节省材料费8000余元。

三米油箱的“放油革命”

夹具改进的余温未散,李利军又将目光投向3米多高的储油箱。每次换油都需两人配合:一人踩着脚手架举桶舀油,一人在地面接应,稍有不慎就会洒得满地油污。“3米高度相当于一层楼,踩着单梯舀油就像走钢丝。”

他蹲在油箱下观察两天,发现箱体底部有改造空间:“要是在这里开个孔,接根管子下来呢?”第二天一早,他带着卷尺爬上脚手架测量尺寸,计算油管倾斜角度。当他拿着开孔器准备施工时,却遭到安全员老刘阻拦。李利军自信回应:“我在盖板中心开孔,加装带阀门的法兰盘,密封性能比原来还好。”经过3天测试,改进方案通过。放油那天,当他拧开地面阀门,燃油顺着软管匀速流入油桶时,围观同事爆发出热烈掌声。

凭着这两项改进,李利军被公司评为“创新之星”。捧着红色证书,他在日记本上写下:“改进不在大小,能解决问题就是好办法。”

消“重”灭“难”的革新先锋

随着对业务的熟悉,李利军的“改进雷达”覆盖了试验室每个角落。部门承接系统试验任务时,上百公斤的软管需在试验室与装配车间之间转运,同事们搬运油管箱十分吃力。当时使用的钢铁转运箱,收管时需4人合力推动旋转才能盘整齐,“冬天戴手套使不上劲,夏天汗流浃背像洗桑拿”。

李利军利用业余时间设计方案:用槽钢焊接成“H”形支架托起箱体,底部安装万向轮实现360度旋转,外侧加装叉车槽方便搬运。第一次试装时,万向轮因试验间地面5厘米深的轨道槽陷了进去。他查阅手册后,采购了轮宽70毫米、单轮承重1000千克的工业万向轮,又在支架底部增加加强筋。

改装后的转运箱投入使用时,叉车轻松将其叉到指定位置,赵师傅单手就能推动箱体旋转,几十米软管10分钟就能盘整齐。“以前4个人干1小时,现在1个人干20分钟,小李这发明能顶半个班组。”部长在会上特意表扬。这个“多功能油管转运车”很快在全部门推广,还被用来搬运承重砝码、液压油箱等重物。

“一个人的力量有限,一群人的力量无穷。”随着改进成果增多,李利军开始带动身边同事一起创新,把“小改进”做成了“大文章”。如今,在他的带动下,十八部试验室形成了“人人想改进、事事能改进”的创新氛围,每年产生改进成果50余项。